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厚壁不銹鋼管
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞動態(tài) > 厚壁不銹鋼管 > 正文無縫厚壁鋼管晶間裂紋缺陷分析
結合460機組實際生產(chǎn)情況,對難變形鋼種厚壁鋼管存在的晶間裂紋缺陷產(chǎn)生的原因進行了分析,認為晶間裂紋缺陷與鋼坯本身的質量有關,同時也受加熱制度和穿孔工藝的影響。采取了相應的措施,如提高鋼坯的質量、優(yōu)化管坯加熱制度、選擇合適的穿孔參數(shù)和工具,最終使晶間裂紋缺陷得到了有效的控制。
天津鋼管制造有限公司460PQF連軋管機組(簡稱460機組)生產(chǎn)的部分厚壁接箍料在探傷檢查時,發(fā)現(xiàn)局部存在內部缺陷。在探傷定位處取樣觀察,發(fā)現(xiàn)一種平行于鋼管內外表面的弧形或環(huán)形且有一定寬度的裂紋,即晶間裂紋,造成大量的廢品產(chǎn)生,不僅影響了合同完成率,而且造成了嚴重的經(jīng)濟損失。通過對我廠生產(chǎn)的有晶間裂紋缺陷的厚壁鋼管進行統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)存在該缺陷的規(guī)格主要集中在369和451孔型,典型的規(guī)格有303*29 mm、396*31.5 mm(33.5 mm)和394*41 mm,且鋼種比較單一,基本上為26CrMo48V和27CrMo47Vs/1等難變形鋼種。
1影響晶間裂紋缺陷產(chǎn)生的因素及控制措施
1.1管坯質量的影響
460機組穿孔機所使用的坯料為自煉鑄坯,鑄坯最常見的缺陷有中心疏松、縮孔、中心裂紋和偏析。鑄坯質量不僅與鋼水過熱度和拉坯速度有關,還與鋼種、鑄坯規(guī)格有關。而含Cr、Mo元素的合金鋼熱容量大,導熱性差,尤其對于大規(guī)格鑄坯(直徑大于350 mm),鑄造時容易形成中心疏松和晶粒粗大的柱狀晶,而柱狀晶與等軸晶相比結合力明顯較弱,在斜軋穿孔過程中,鑄坯受拉應力和壓應力作用,極易產(chǎn)生晶間裂紋缺陷,嚴重時甚至出現(xiàn)毛管分層。因此為保證難變形鋼種鑄坯質量,要避免高溫澆注,保證鋼液具有良好的順序結晶,提高鋼水的純凈度,減少鋼中夾雜物含量,增加連鑄坯等軸晶比例,減少中心偏析和中心疏松;采用合理的冷卻制度,降低鑄造溫度,減少鑄坯內的熱應力和組織應力,增加鑄坯中心等軸區(qū),同時要降低鋼中易偏析元素C、S、P的含量。
1.2加熱制度影響
較高的加熱溫度、不合理的加熱制度會降低管坯的塑性,使管坯截面溫度不均勻。當管坯截面的溫度不均勻時,在加上斜軋穿孔軋制過程中產(chǎn)生的“溫升”,會使管坯各層之間變形抗力和塑性不同,導致各層之間變形不一致,從而形成附加拉應力和切應力,從而產(chǎn)生晶間裂紋甚至分層缺陷。對管坯加熱的溫度、速度、和時間合理設計和控制,可以改善管坯的組織性能,并保證管坯截面的溫度均勻性,提高穿孔毛管的質量。因此我們重新優(yōu)化了管坯加熱制度,通過降低整體的加熱溫度,放慢生產(chǎn)節(jié)奏來提高管坯的加熱均勻性,表1為優(yōu)化前后的加熱制度對比。
1.3穿孔機軋輥轉速的影響
晶間裂紋形成的根本原因就是難變形鋼經(jīng)過穿孔時變形抗力大,變形不深透,軋輥轉速越高,表層金屬變形越激烈,而表層金屬必然會向橫向、縱向和切向流動,同時發(fā)生扭轉,金屬趨向于周長的增大和鼓脹,從而在外表層變形區(qū)和壁厚中間過渡變形區(qū)產(chǎn)生附加拉應力和剪切應力[7-9],使管坯橫截面上存在很大的不均勻變形。當其超過金屬所能承受的塑性極限時,就會形成晶間裂紋甚至分層缺陷。因此,晶間裂紋缺陷就是毛管表層變形區(qū)和中心變形區(qū)“區(qū)域”間的不均勻變形產(chǎn)生的附加拉應力和切應力所致。也就是說,軋輥轉速越高,晶間裂紋越嚴重,降低軋輥轉速,可以消除晶間裂紋,效果顯著。在二輥斜軋穿孔機上穿出合格高溫合金毛管的主要工藝措施,就是降低軋輥轉速[12]。降低軋輥轉速可以增大軋輥作用在管坯上的曳入摩擦力,有利于管坯的一次咬入和二次咬入,同時還有利于變形深透,減少晶間裂紋的產(chǎn)生。460機組穿孔機受電機功率所限(電機功率6500 kW,均小于國內同尺寸機組),在軋制囟400 mm管坯時軋機負荷一直較高,穿孔速度過慢,即純軋時間較長時,很容易出現(xiàn)電機跳停事故,因此在生產(chǎn)合金品種時一直采取高轉速軋制。為便于穿孔機降速軋制,通過理論推導可知,電機扭矩=變形軋制力*軋制力臂/減速機的減速比(軋制力臂為軋輥直徑的1/2),在其他條件無法改變的情況下,通過選取較小輥徑的穿孔輥有效地減小了力臂,最終使電機扭矩得到控制,這樣便可采取低轉速軋制。
1.4穿孔變形區(qū)橢圓度的影響
穿孔過程中沿管坯橫截面存在著不均勻變形,而橢圓度越大,不均勻變形也會越大。當導板磨損嚴重時,會使變形區(qū)橢圓度變大,橫向不均勻變形也會增大,從而導致橫向拉應力和切應力的增加,加劇了晶間裂紋形成的趨勢。實踐證明,選擇軋支數(shù)較少的導板或者新導板,能夠減少晶間裂紋產(chǎn)生的幾率。
1.5連軋機減壁量的影響
經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),易出現(xiàn)晶間裂紋缺陷的幾個規(guī)格不僅鋼種單一,而且還具有其它的相同點,即連軋機減壁率都小于30%,實踐證明無論是連鑄坯質量影響,還是穿孔輥轉速影響,晶間裂紋缺陷都是在穿孔過程中形成。筆者認為過小的連軋減壁量不易將毛管內部的裂紋軋合。對此,460機組針對幾種典型規(guī)格的厚壁鋼管,重新選取穿孔頂頭規(guī)格,在原有的基礎上增加毛管壁厚,達到了增加連軋減壁量的目的,最終提高了連軋將裂紋軋合的幾率。
2工藝改進情況跟蹤
2.1工藝改進前后鑄坯微觀組織觀察
為驗證工藝改進效果,厚壁鋼管廠家選取了工藝改進前后的鑄坯進行低倍形貌的對比。對比兩個試樣低倍形貌,發(fā)現(xiàn)工藝改進后的鑄坯粗大柱狀晶幾乎消除,宏觀表現(xiàn)為相對細小的等軸晶,改進后鑄坯中心疏松區(qū)相對不明顯,試樣組織相對均勻,晶粒細化。改進前鑄坯晶粒粗大,中心疏松區(qū)較為明顯。
厚壁鋼管廠家從生產(chǎn)工藝調整前后所軋制的鋼管中,各取一塊試樣,并對試樣進行磨光、拋光,觀察其低倍形貌。
從圖中可以看出,調整之前的試樣中發(fā)現(xiàn)大量的平行于表面的裂紋,而調整后的試樣中未發(fā)現(xiàn)裂紋。
2.2接箍料軋制情況跟蹤表
為驗證采取的措施是否有效,長期跟蹤了經(jīng)常出現(xiàn)晶間裂紋品種的軋制情況。表3為工藝改進后,2019年軋制的典型規(guī)格質量情況跟蹤表。
3結論
厚壁鋼管廠家為消除晶間裂紋缺陷,應盡量遵循以下的工藝原則:確保管坯的質量,準確控制其化學成分,盡量降低其中易偏析元素C、P、S等,合理的制定加熱制度,盡量提高管坯的塑性,從而提高其抵抗不均勻變形的能力。
重新選取穿孔頂頭規(guī)格,在原有的基礎上增加毛管壁厚,增加連軋機減壁量,對穿孔軋制參數(shù)進行合理的調整,降低輥速,保證變形的深透。在保證管坯咬入順利的前提下,盡量減小穿孔機變形區(qū)橢圓度系數(shù)。其中,降低軋輥轉速是最有效的辦法,可使管坯變形深透,消除晶間裂紋,穿出合格的毛管。當受到軋機負荷影響時,可以用小直徑軋輥來達到降低軋制速度的目的。
文章作者:不銹鋼管|304不銹鋼無縫管|316L不銹鋼厚壁管|不銹鋼小管|大口徑不銹鋼管|小口徑厚壁鋼管-浙江至德鋼業(yè)有限公司
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